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质量管理专栏

 发布时间:2009.03.06

(质保部刘伟供稿)

本月份根据公司总体工作要求和公司领导的安排,质保部为加强与各工段通力合作,强化员工质量意识教育,整体提高公司产品质量分别与电气工段(两次)、数控冲压工段、装箱工段、结构工段联合召开了质量工作交流会议。
一、电气工段质量分析会:
公司在2009年2月6日下午8:00在电气下线室召开了电气工段质量会议。会议主要内容:
1. 电气工段实行工时已经有一段时间,工作效率已经有了很大的提高,已经完全可以满足厂内长产任务的需要,因此对于工作不认真,质量意思淡薄的员工要进行吐故纳新,从而保证其他员工的工作收入。
2. 电气工段继续推行工作实名制,保证产品质量的可追溯性。
3. 避免过多的集体作业,将工人分成若干的工作小组,从而保证产品质量的责任明确。
4. 开展相互学习活动,每个人在完成本职工作的同时要考虑学习一些其他方面的知识。
5. 树立质量意识,严格控制产品质量,培养团队的荣誉感,对于因工作失误造成罚款的工段内部也要根据情况进行考核。
二、冲压工段质量分析会:
公司在2009年2月10日下午1:30二楼会议室召开了冲压工段质量分析会。会上针对冲压工段提出了如下质量问题:1.下料时对材料的材质不明确或下料下错时不按正规程序重新领料,直接自行取料或用别的料代替,这样非常容易造成因材质错误,造成有问题的产品流入下道工序从而严重影响整个生产流程,极大的损害产品质量。2.对自己使用的机器缺乏使用和保养知识。3.下料时不做认真考虑,不合理规划,造成极大的浪费。
会后对上述冲压工段的质量问题, 冲压工段做出了如下的改进:1.认真做好工时的填报工作,不能虚报和多报,严格遵守公司工时定额制度,保证冲压工段的工时定额顺利实行。2.加强职工职业道德教育,加强员工质量意识的教育,严格控制产品质量。3.规范冲压工段的岗位标准,贯彻干标准活、上标准岗、实现标准作业的质量方针。4.推行生产作业实名制,具体由冲压工段根据自身情况进行落实,实现ISO9000质量体系中可追溯性的要求。
通过冲压工段在段长宋公与副段长贾文学的带领下,对厂内下料过程中的毛刺问题进行了专项的治理,取得和很好的效果。冲压工段的三检制贯彻实行的很好,尤其在互检上通过不断的相互讨论检查发现了许多问题,对产品质量的提高起到了很大的帮助。
三、装箱工段质量分析会:
公司在2009年2月20日下午1:30在电木工班召开了装箱工段质量会议。会议主要内容:
1.装箱发运时严格按照装箱单装车,避免由于工作失误造成欠件的情况发生。
2. 钉箱的质量要严格控制,包括长短尺寸,钉子的方向等(要由内向外钉,然后把钉尖打平,防止挂人)。
3.模拟实行工时定额,对于工时定额派工单要严格认真填报,不能乱报或虚报。
4.质检部门要严格控制产品装箱发运的检查,对于欠件问题要填写完整的欠件单。
5.对于近期反应电梯装箱电缆缺失的问题,质保部在检查装箱的电缆时要记录好电缆两端的米数,从而保证电缆整体米数正确。
6.关于装箱的油漆问题现阶段反应很大,因此装箱班在搬运过程中做好保护,减少磕碰掉漆的现象频繁发生。
7.对于装箱过程中发现的结构件上锈问题要做到应有的重视,要把发现的上锈问题严重的结构件挑出来,不能置之不理。

二月份产品质量统计:
1、内自制机加件交检合格率
(1)电梯自制机加件交检合格率为98%,1%回用,1%废品
(2)行车自制机加件交检合格率为87%,13%回用
(3)缓冲器自制件交检合格率为99.05%,0.4%回用,0.55%废品
2、件入厂复检合格率:
(1)电梯外协件入厂合格率为85%,15%返厂维修
(2)行车外协件入厂合格率为84%,10%回用,6%废品
3、钢结构交检合格率:
(1)电梯钢结构交检合格率为97%
(2)行车钢结构交检合格率为89%,11%返修
4、原材料复检合格率
(1)电器件复检合格率为100%返回供应商
(2)五金件:
①不锈钢螺丝复检合格率为99.9%,0.1%返回供应商
②渗锌件复检合格率为100%
③不锈钢板复检合格率为100%
④黑色金属包括角钢、槽钢、圆钢复检合格率为98.6%
5、成品出厂检验合格率
(1)行车一次交检合格率为95.65%,其余为二检合格。
(2)电梯一次交检合格率为94.73%,其余为二检合格。
(3)缓冲器一次交检合格率为98%,其余为二检合格。



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