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新型塔内件格栅填料脱高硫技术总结
造气洗涤塔中的应用总结
杭州华纳塔器科技有限公司 沈树荣 |
丰喜肥业临猗分公司现有合成氨生产能力30万吨/年, 55万吨/年尿素,5万吨/年甲醇的大型企业,该公司一分厂合成氨能力16万吨/年,三分厂13万吨/年。改造前半水煤气H2S≤0.8g/Nm3,塔填料采用散堆填料,脱硫塔压差8KPa,经常堵塔,一般脱硫系统至少3-5个月被迫停车清洗填料,影响正常生产,因此二个厂于2004年4月份和12月份二次委托杭州华纳塔器科技有限公司进行脱硫技术改造,主要内容是原料煤改烧高硫煤,半水煤气H2S≤5g,原设备不变,改造塔内件,使不堵塔,脱硫塔阻力≤1.5KPa。
1.改造方案:塔内件采用PP(聚丙烯)格栅填料技术,采用二级脱硫,一级脱硫塔φ5000,填料高14米,分为二段:下段7米其中4米为GS-2型,3米为GS-5型,上段7米,型号为GS-5型,脱硫方法是拷胶脱硫。
原二级脱硫塔φ4000,填料高度12.2米,分为二段:下段填料高度6.1米,其中3.1米为GS-3型,3米为GS-5型;上段填料高度6.1米,其中2.1米为GS-5型,4米为GS-6型。
2.实际使用效果
(1)改造后运行近一年,脱硫系统压差明显减少,实则脱硫压差1KPa,不堵塔,脱硫系统运行周期大大延长,每年因脱硫系统压差大,堵塔而被迫停车。
(2)半水煤气中的H2S可由改造前0.8g/Nm3提高至5g/Nm3,第一组脱硫塔φ5000进口H2S由5g/Nm3脱除至0.5g/Nm3,第二级脱硫塔φ4000脱至80mg/Nm3以下。
(3)经改造后可以改烧高硫煤,高硫煤与低硫煤差价80元/吨,二个分厂总氨能力19万吨/年,吨氨煤耗1.3吨/吨氨,则全年可增加利润,19*1.3*80=1976万元/年。
(4)由于半水煤气H2S含量由0.8g/Nm3,提高至5g/Nm3,可增加硫磺产品收入。由于阻力降低,增加了压缩机打气量,降低了压缩机电耗,减少停车检修费用等等,大大增加了节能降耗的经济效益。