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新型塔内件格栅填料脱高硫技术总结
造气洗涤塔中的应用总结
杭州华纳塔器科技有限公司 沈树荣 |
四、浙江建德新化化工有限公司
新化化工有限公司合成氨生产能力3万吨/年,主要产品是双氧水、精细化工产品有机胺等,原脱硫系统脱硫塔建采用木格子填料分两段装填,填料高度10.8米,每段填料50层木格子,由于木格子表面较为粗糙,硫膏很容易附着在上面,加之使用时间较长,脱硫塔阻力大,在后期系统阻力≥12KPa,产量降低,消耗增加,大修时进行冲洗,工作量很大,影响了正常生产,该厂于2003年6月委托杭州华纳塔器科技有限公司进行脱硫塔的改造,改造前后见下图。
1. 改造方案
图3 改造前脱硫塔填料结构图 图4 改造后脱硫塔填料结构图
原脱硫塔φ2800,由于是高塔再生,再生塔利用原设备,因此脱硫液进口管高度不变,限制了脱硫塔的填料高度,因此经格栅填料数学模型计算后,塔填料的组成如下:
塔径由原φ2800,改为φ2600,选用PP格栅填料分二段,下段填料5200为GS-2型,上段填料高度5200,其中2400为GS-5型,2400为不锈板波纹规整填料型号为SM125Y,400为格栅填料GS-5,顶部1000为GS-5型作为除沫器。
2.实际使用效果
(1)脱硫塔投入运行至今有二年,系统阻力大幅降低,消耗下降,节能效果非常明显,改造前后系统运行参数见表1,表2
(2)改造前原料煤为晋城煤,改造后可以脱含煤高的焦作煤、贵州煤、2004年由于改烧了高硫煤,煤价相差120元/吨,全年经济效益为3*1.3*120=468万元/年,由于大大降低了脱硫工段的系统阻力,提高压缩机的打气量,而且氨耗降低经测定每年可节约动力电5.2*104KW.n,脱硫剂PDS和氨的消耗亦有下降,经济效益非常显著。