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表2 2002年7、8月阻力上涨情况(mmHg)
日期 |
7月3日 |
7月6日 |
7月9日 |
7月14日 |
7月16日 |
阻力 |
65 |
71 |
70 |
78 |
72 |
日期 |
7月17日 |
7月19日 |
7月20日 |
7月22日 |
7月23日 |
阻力 |
85 |
75 |
85 |
75 |
88 |
日期 |
7月26日 |
7月28日 |
7月30日 |
8月1日 |
8月3日 |
阻力 |
84 |
84 |
83 |
83 |
90 |
日期 |
8月5日 |
8月7日 |
8月9日 |
8月11日 |
8月13日 |
阻力 |
92 |
89 |
82 |
78 |
72 |
日期 |
8月15日 |
8月17日 |
8月19日 |
8月20日 |
8月21日 |
阻力 |
120 |
96 |
93 |
101 |
89 |
日期 |
8月22日 |
8月23日 |
8月24日 |
8月25日 |
8月26日 |
阻力 |
92 |
97 |
99 |
99 |
119 |
日期 |
8月27日 |
8月28日 |
8月29日 |
8月30日 |
8月31日 |
阻力 |
92 |
99 |
100 |
102 |
96 |
经分析,悬浮硫高、粉尘的带入、温度等都对影响到塔的堵塞,但由于塔内填料的影响是一个重要原因。
我公司原采用木格子填料,后部分改用竹格子填料,这两种填料结构不够合理,且材质容易变形,比表面积不易控制,液体在填料表面形成的液膜过薄,溶液在塔中的滞留时间过长,易产生过多的多硫化物和堵塞。比表面积过小,气液接触不充分,影响煤气净化度;为了保证足够的传质面积,填料之间的缝隙变小,阻力变大;随着使用时间的延长,木格子与竹格子填料会因磨擦而使填料层面造成堵塞,又易于挂住溶液中的颗粒物,形成阻塞。
3、解决方法
针对以上问题,在多方调查与深入研究的基础上,2003年5月,针对2#塔(半水煤气填料塔)易堵的情况,我们于当年6月将该第一、二层填料(此层共装70层)更换为比表面积适中,结构合理的杭州华纳塔器分离工程有限公司的新型聚丙烯格栅填料,并进行了部分工艺改进,基本解决了因填料问题而产生堵塞的现象。
与木格子和竹格子相比,新填料有如下优点:
(1)塑料格栅填料是以塑料板片作为主要的传质物件,塑料板片垂直于塔截面,这使得在操作过程中格栅填料能提供最大的有效比表面积,气体上升和液体下降的阻力大大降低,而且改善了含尘气体和较脏液体在塔内的停滞、淤积和堵塞的趋势。塑料格栅填料具有通量大、压降低、抗堵性能强等优点。
(2)填料表面光滑,板厚约为木格子和竹格子填料的一半,比表面积相对较大(经20%—30%),增大了气液传质面积,硫颗粒不易在填料表面沉积,且易冲刷。
(3)填料本身适合于常温、常压及非常脏的物系中,当气速较低时,气液两相呈液膜和液滴接触,当气速达到喷射时,则呈喷射状接触,喷射点对应的气体动能因子作为填料的操作负荷,负荷上限不是由液气控制,而是雾沫夹带控制。因此这种填料的通量很大,比板式塔高80%,比Dg50鲍尔环高50%。压降非常低,每米填料压降为100Pa,是Dg50鲍尔环的60%左右。
以GS-2型塑料格栅填料为例,它是常压脱硫装置最常用的填料之一。是常压脱硫装置中较为理想的填料。该填料有效比表面积为47.6m2/m3,填料空隙率为88.85%。当喷淋密度为46m3/hm2时,该填料压降为0.8块左右,气相体质单元高度约为1.25m,液相体质高度约为0.6m。
比表面积过大,液体在填料表面形成的液膜过薄,溶液在塔中的滞留时间过长,易产生过多的多硫化物和堵塞。比表面积过小,气液接触不充分,影响煤气净化度。
4、应用效果