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三、改造运行情况及效果。
该塔在2006年8月改造完毕,并于2006年8月20日投入运行,投运后几个月的数据如下:
时间 |
处理气量Nm3/h |
进口 |
出口H2S |
塔压差 |
溶液循环量m3/h |
06.9平均 |
49000 |
1100 |
55 |
13 |
650 |
06.10平均 |
53500 |
1350 |
60 |
15 |
750 |
06.11平均 |
54000 |
1400 |
60 |
15 |
750 |
06.12平均 |
54500 |
1600 |
60 |
15 |
750 |
07.1平均 |
55000 |
1650 |
60 |
15 |
750 |
07.2平均 |
55000 |
1550 |
60 |
15 |
750 |
通过上面的运行数据,现φ4000塔通量仅为原φ6000塔的44%,在处理气量上达到同样能力,同时压差比以前还低,并且脱硫效率能保证,证明格栅填料具有巨大的优越性;由于格栅填料的传质基理主要由三个部分组成,即数学模型、格栅填料、气液分布器,上下两层是呈45度堆码,加之它本身的特殊结构,使整塔内气液呈平行、逆向、旋转流动接触,在单元体内气体与膜状液体、或被破得很细的液滴接触,使气液充分的接触,大大增加了传质效果。随气体流速的增加,当气速达到喷射时,则气液呈喷射状态接触,此时不是液气控制而是雾沫夹带控制,喷射点所对应的气体动能因子作为该填料的操作负荷。在塔内气体自下往上流动,气体的温度、被吸收的组份都在发生变化,温度越来低,吸收的组份越来越少,液体自上而下流动,温度和被吸收的组份也都在发生变化,温度越来越高,吸收组份浓度越来越高,这种在塔内传质传热过程的变化是一个动态的要求,同时以上万个实测数据整理建立了数学模型,形成了脱硫塔气体中硫化氢脱出曲线,并作出与之变化的板间距变化曲线,求得最佳的操作曲线,这是目前任何填料的设计和计算都作不到的,故取得如下明显效果:
1、充分利用旧塔的改造,降低投资费用。
2、塔利用率高,处理能力大,φ4000塔处理气量达原φ6000塔,并且阻力比原来塔低,脱硫效率比原来塔的高,彻底排除了原来担心的问题,是否能通得过原φ6000塔处理的气量,充分说明该填料阻力低、传质效果好的特点,脱硫效果好,能充分的保障了后续工段的正常运行。
3、从运行半年的结果表明,效果稳定,阻力没有增大,证明其抗堵塞性能好。
4、塔阻力低,增加了进压缩机进口压力,使造气生产能力提高,压缩机作功效果提高。
5、不再因脱硫塔阻力增加而减负荷生产,也省去大修烦琐的停塔清堵工作,使生产周期增长,减少大修费用。
?四、经济效果。
1、节省设备投资费用50万元。
2、低阻力运行节电7-10 kwh/吨氨。
3、改烧部分硫含量高的煤,脱硫能通过,可改变部分原料路线,降低原料入炉成本,可给企业带来较大的经济效益。
4、每年可增加3-5天的生产作业时间,减少人力物力的消费。
五、结束语。
通过该厂使用聚丙烯塑料格栅填料的实践证明,能很好解决低压脱硫堵塔的问题,同时能提高脱硫效率,降低系统阻力,提高塔的利用率。通量大,具有较大操作速率和弹性,对于旧塔改造是一种低投入,就能增加设备生产能力的快捷办法。格栅填料在化肥厂比较脏的物系系统上的应用前景是很大的,应用前景十分应泛。
杭州华纳塔器分离工程有限公司
二00七年三月十五日